作者:華正機械 發(fā)布時間:2023-12-20 15:07:18 瀏覽次數(shù):174次
首先將工件通過夾具固定在位于數(shù)控鉆床中心的工作臺上。按下“運行”按鈕后,艙門封閉,位于工作臺兩真?zhèn)€驅(qū)動電機通過滾珠絲杠將帶有鉆頭的加工臺高速推進至工件接近位,到達接近位后由控制器給出電氣信號使鉆頭工作,然后按固有深孔加工循環(huán)進行加工。為防止相對的兩鉆頭打刀,由控制器通過軟件編程實現(xiàn)兩驅(qū)動電機互鎖功能。即先加工至接近中線某位置的驅(qū)動電機會發(fā)出信號鎖住另外一邊的驅(qū)動電機,使其進進“暫?!睜顟B(tài),待電機退回至位置后解除原電氣信號使另外一邊的驅(qū)動電機繼續(xù)完成其自身的加工動作。工件加工完成后,控制器給出相應(yīng)電氣信號打開艙門并且等待下次循環(huán)動作的“運行”開始。
兩軸過孔加工數(shù)控鉆床的整體系統(tǒng)示意圖見圖1。
圖1 兩軸過孔加工數(shù)控鉆床的整體系統(tǒng)示意圖
每臺進給軸驅(qū)動電機由IMS伺服控制器進行位置控制,IMS伺服控制器通過相應(yīng)編碼器(PG)反饋信號構(gòu)成位置閉環(huán)系統(tǒng)。所有的限位開關(guān)、零位開關(guān)等電氣信號直接聯(lián)進相應(yīng)的控制器做為控制信號。2臺伺服控制器利用內(nèi)部集成的PLC功能,通過I/O信號與控制面板相連(根據(jù)不同用戶的要求,也可使用RS422/485通訊的方式進行相應(yīng)的連線)。由于本套設(shè)備相關(guān)參數(shù)不希看能夠由設(shè)備操縱者設(shè)定,因此控制面板上并沒有參數(shù)設(shè)定功能,取而代之的采用了可即時插拔式手操縱器的方式對相關(guān)參數(shù)進行修改(由相關(guān)技術(shù)職員進行修改)。
圖2
軟件設(shè)定的“互鎖”信號分為“鎖定對方”(輸出)信號和“響應(yīng)鎖定”(輸進)信號,當IMS控制器控制驅(qū)動電機將鉆臺推進至接近中心線的某位置時(軟件設(shè)定),控制器會向另外一臺控制器給出“鎖定對方”信號。對方控制器接受到“響應(yīng)鎖定”信號后,如正工作在區(qū)內(nèi),則正常運行;如正在向前推進并有可能發(fā)生打刀情況,則執(zhí)行“暫停”動作使鉆臺停留在范圍內(nèi)直至“響應(yīng)鎖定”信號消失。發(fā)出“鎖定對方”信號的控制器在所控制的鉆臺回退至范圍后,將“鎖定對方”信號取消以便另外一側(cè)鉆臺的正常運行。兩臺控制器本著“為主”的原則進行互鎖動作以加工時的輸出。
項目效果
a、IMS伺服控制器調(diào)速比為1:5000,遠高于設(shè)計所要求的1:3000。經(jīng)過實用考核驗證,滑臺在該調(diào)速比下能夠運行,并滿足兩軸過孔加工數(shù)控鉆床的進給要求。
b、由于IMS伺服控制器采用的是輸出轉(zhuǎn)速與轉(zhuǎn)矩的“解耦控制”,在電機基頻(50Hz)以下能夠3倍電機額定轉(zhuǎn)矩的平穩(wěn)輸出。滿足滑臺機構(gòu)對于電機的低速大轉(zhuǎn)矩平穩(wěn)輸出要求,以及在負載發(fā)生波動時依然能夠進給速率的穩(wěn)定與正常。
c、IMS伺服控制器位置控制范圍為4字節(jié)編碼器脈沖數(shù)。本套系統(tǒng)采用標配的2500線編碼器,其位置控制范圍遠遠超過滑臺的實際工作范圍2m。經(jīng)過實測重復定位精度誤差為±0.002mm。滿足設(shè)備設(shè)計要求的定位誤差小于±0.005mm。
d、使用QMCL語言可實現(xiàn)對電機的靈活動作控制,配合實際工作情況我們對滑臺動作進行了相應(yīng)的優(yōu)化設(shè)計,在原有設(shè)計方案進步效率的基礎(chǔ)上又將工件加工時間縮短。采用原設(shè)計方案可實現(xiàn)4分鐘加工2件工件的要求。我們對滑臺動作進行優(yōu)化后實現(xiàn)3分10秒加工2件工件。
e、時光IMS系列伺服控制器答應(yīng)輸進電壓波動范圍為±10%,在此范圍內(nèi)均可系統(tǒng)的運行,滿足低電壓低轉(zhuǎn)速時大轉(zhuǎn)矩輸出的系統(tǒng)設(shè)計要求。
f、解決原電液伺服系統(tǒng)存在的噪音、振動、漏油以及安裝、維護和調(diào)試過程中存在的題目或缺陷。
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